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管壳式换热器是把换热管束与管板连接后,再用筒体与管箱包起来,形成两个独立的空间。管内的通道及与其相贯通的管箱称为管程;管外的通道及与其相贯通的部分称为壳程。一种流体在管内流动,而另一种流体在壳与管束之间从管外表面流过,为了保证壳程流体能够横向流过管束,以形成较高的传热速率,在外壳上装有许多挡板。管壳式换热器管束腐蚀和磨蚀失效的主要原因管壳式换热器在使用的过程中可能会发生失效的情况,常见的失效是管束失效的情况管束腐蚀和磨蚀失效、传热能力下降、管束泄漏.以下是关于管壳式换热器官术失效的具体介绍。管壳式换热器出现管束失效的情况有哪些?管壳式换热器的失效大多数是由腐蚀引起的。最常见的管壳式换热器腐蚀部位是换热管,然后依次是管板、换热器封头 及小直径的接管。
在石油化工行业中,少不了换热器的应用,随着换热器稳定性和工作效率的提高,如今已成为非常常见的换热设施在石油行业设备投资上它所占的比例能够达到三分之一以上。目前在石油化工行业关注的问题就是如何使提高换热器的传热效率,降低换热设施的投资,最终实现石油化工行业经济效益和社会效益的大化高效板式换热器的优势在石油化工行业中,换热器的种类也是非常之多的,他们分别对于压力和温度有着超高的要求。高效板式换热器:能够更好地应对较高的压力以及较高的温度,具体来说,焊接式板式换热器具备较强的便捷性、体积小、重量轻、存在着良好的传热性能、价格低廉。因此,在石油的生产过程中得到了更好的应用。
内置多组浮动盘管,独一无二的”宝塔型”结构,动态传热,换热效率极高,相同容积的该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器的6~9倍。 其中半容积式的”宝塔型”结构特点,使得贮水部分贮有15~30分钟的热水量,被加热的水头损失≤0.25米,因此它在设置一般自动温控阀的条件下,仍保持供水水压、水温平稳、安全、节水、用水舒适之特点。浮动盘管式换热器采用什么中置型浮动盘管型容积式换热器可以提高容积利用率。浮动盘管型换热器的换热盘管距容器底可以近到100mm左右。其冷水区就很小,有效贮热容积可达99%左右,大大提高了换热器的容积利用率。本产品在用水量极小或不可用水时可借助热水管网上循环泵的工作,维持罐内水温,使换热部分换热时总处于被加热水流动状态,使换热充分、节能。无论使用频繁与否,均保量恒温供水。
容积式换热器采用高效传热管—螺纹管作为换热元件,传热系数高,比光管换热器高1—3倍,流动阻力小,消耗动力少。由于在换热器内部结构上有了重大改进,使换热器的各项性能指标均有显著提高。容积式换热器具备一定的水存储量,在宾馆、饭店、机关、学校、医院、工厂、矿山等工业与民用建筑的生活热水供应系统中,应用广泛。容积式换热器特点:1. 换热器的材质根据介质的不同,可选用碳素钢、不锈(SUS304,SUS316,SUS316L)、铜管及其它特殊材质。2. 换热器内的流体充分,抗垢能力强。3. 罐内全部储存热水,无滞水、冷水区,溶积利用率高。4. 壳体为不锈钢Ocr18Ni9或Q235B内衬紫铜板外壁涂漆防腐,换热管采用T2紫铜管。应用领域:宾馆、酒店、住宅小区及其他生活与工业的热水供应。主要参数:工作压力:0.2~2.5Mpa产热水量:0.4m3/h~60m3/h
在检修维护换热器汽包时发现汽包封头泄漏,在汽包封头的阀盖角焊缝处出现裂纹,裂纹平行于焊缝。采用宏观形貌分析、化学成分分析、金相检验、显微硬度测定、能谱分析以及应力分析等方法对泄漏处进行了分析。结果表明,汽包中水质含有较高浓度的碱性元素和氯、硫、氧等强腐蚀性元素,最好换热器厂家又在焊接残余应力的作用下发生应力腐蚀开裂,最后导致汽包封头产生泄漏。应力腐蚀;沿晶;碱脆;轧制带状组织某化工厂换热器汽包于1996年投入使用,于2005年上半年维护检修时发现渗漏。辽宁换热器经去除外面保温材料后,发现汽包封头的盖板角焊缝位置出现裂纹,裂纹为穿透型,起源于汽包封头内表面,换热器外形尺寸为1632mm9423mm,汽包封头外形尺寸1632mm400mm,汽包封头材料为16MnR钢。
管壳式换热器是石油化工行业的重要设备,它的腐蚀及保护对设备的长周期运行有着重要的意义;由于近年来加工原油中的硫、酸及杂质含量越来越高,对炼油换热设备的防腐蚀性能及材料的选择提出了更高的要求。文章对采用专用涂料与牺牲阳极综合保护法进行了阐述,该方法工艺方案和特点是:管壳式换热器的工艺方案和特点是什么表面处理要彻底,合理选取保护电流密度,按设计要求确定阳极块,控制好湿度和温度,涂料施工严格按照SHY-99涂料工艺进行,确保综合防护的效果。目前国内石油、化纤、冶金、发电等企业的冷换器设备经常由于水垢、腐蚀产物和腐蚀物黏泥造成冷换器堵塞,致传热系数下降,是冷却水系统中常见的问题。由于碳酸盐垢的导热系数只有碳钢的1%左右,直接影响到了换热效率,增加了系统的压力降。